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鞏義市金豐凈水材料有限公司
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聚合氯化鋁PAC實(shí)例處理高濃度難生化金屬表面廢

點(diǎn)擊次數:419更新時(shí)間:2018-06-06
聚合氯化鋁廠(chǎng)家再次給您帶來(lái)處理高濃度難生化金屬表面廢水改造工程實(shí)例,從工程概況到廢水處理工藝再到設計參數,以及調試和運行,還有處理效果分析,*重要的技術(shù)經(jīng)濟分析。
  某公司主要生產(chǎn)空調銅配件,與國內外主要空調企業(yè)如格力、美的、格蘭仕、韓國LG等形成了長(cháng)期合作伙伴關(guān)系。公司車(chē)間除油、酸洗、拋光、鈍化(不含鉻)等工序排放的生產(chǎn)廢水COD高達1 650 mg/L,銅離子高達80 mg/L,LAS高達100 mg/L,pH低至0.9,具有酸度高、重金屬含量高、COD高、LAS濃度高的"四高"特征,可生化性極差,采用原有的"微電解+A/O"的工藝對其進(jìn)行處理,處理出水難以穩定達到排放標準的要求,對企業(yè)正常生產(chǎn)造成了影響。
  針對該廢水的特點(diǎn),并結合何明等的研究成果,決定對原處理工藝進(jìn)行改造。即在預處理段,改造微電解池,裝填高溫微孔活化微電解填料;在生化段,增加水解池容積與循環(huán)泵;在深度處理段,增加一體化撬裝式MBR設備。經(jīng)升級改造后,處理出水穩定達到《水污染物排放限值》(DB 26/44—2001)的一級標準。
  一、工程概況
  1 、設計水量
  按業(yè)主要求,改造后處理能力為5 m3/h。
  2 、進(jìn)出水水質(zhì)
  處理出水需達到《水污染物排放限值》(DB 44/26—2001)的一級標準。設計進(jìn)出水水質(zhì)如表 1所示。
  表 1:設計進(jìn)出水水質(zhì)
項目 COD pH SS Cu2+ 石油類(lèi)
進(jìn)水 ≤1000 2~3 ≤150 ≤50 ≤10
出水 ≤90 6~9 ≤60 ≤0.5 ≤5.0
注:除pH外,其余項目單位均為mg/L。
  二、廢水處理工藝
  1 、工藝流程
  改造后廢水處理工藝流程如圖 1所示。聚合氯化鋁PAC實(shí)例處理高濃度難生化金屬表面廢水改造工程
  圖1 廢水處理工藝流程
  各車(chē)間生產(chǎn)廢水首先進(jìn)入調節池,調節水質(zhì)與水量后經(jīng)泵送入微電解池。泵前自動(dòng)加堿控制pH為3~4,在酸性介質(zhì)和有氧條件下,微電解池內產(chǎn)生新生態(tài)的氫和亞鐵,從而破壞了絡(luò )合物的結構,置換出單質(zhì)銅。微電解池出水溢流進(jìn)入一級混凝反應池與一沉池,自動(dòng)加堿控制pH為11~12,以去除絕大部分的銅離子與亞鐵離子,并通過(guò)新生絮體吸附沉降水中的有機物。對一沉池出水大量曝氣,并在二級混凝反應池投加助凝劑,于二沉池中去除殘余的亞鐵離子與鐵離子。自動(dòng)加酸控制二沉池出水pH為7~8.5,然后自流進(jìn)入二級ABR水解池。在A(yíng)BR水解池內,在水力沖擊下攪動(dòng)池內的污泥,使泥水混合,水解菌群將難降解的大分子有機物分解為易降解的小分子有機物。
  經(jīng)微電解和水解預處理后,廢水可生化性提高。水解池出水流入好氧池,由好氧菌吸附降解有機污染物,使廢水得到凈化。好氧池出水經(jīng)三沉池自流進(jìn)入MBR裝置,池內安裝的中空纖維膜截留菌種與大分子有機物,維持較高的污泥濃度與微生物多樣性,極大地提升了出水水質(zhì)。三沉池沉積的污泥經(jīng)氣提裝置回流至生化池,以補充池內污泥濃度。MBR池泥水混合液仍含有較多難降解有機物,回流至水解池,進(jìn)行循環(huán)降解。生化剩余污泥和物化污泥一同排入污泥濃縮池。濃縮的污泥經(jīng)廂式壓濾機脫水后由業(yè)主外運處置,濾液流回到調節池,與廢水一起進(jìn)行處理。
  2、 處理改造工程要點(diǎn)
  (1) 改造微電解池,裝填高溫微孔活化微電解填料。微電解填料由多元金屬熔合多種催化劑通過(guò)高溫熔煉形成架構式微孔合金結構,不鈍化、不板結,長(cháng)期運行穩定有效。
  (2) 將中和池的后段改造為水解池,增加水解池容積;并增加水解池循環(huán)泵,控制水流速度,提高污水與水解菌種接觸反應效果。
  (3) 增加一體化撬裝式MBR設備,確保出水達標排放。
  三、設計參數
  1、隔油調節池
  隔油調節池為砼結構,地上0.2 m,地下2.5 m。規格為8.0 m×8.0 m×2.7 m,有效容積120 m3,HRT=24 h。
  2、微電解池
  微電解池為地上式砼結構,規格為6.0 m×2.0 m×4.5 m,有效容積24 m3,HRT=4.8 h。
  3、一沉池和二沉池(共2級串聯(lián))
  一沉池和二沉池為地上式砼結構,單座池體尺寸6.0 m×4.0 m×4.5 m(含混凝反應池),表面負荷0.4 m3/(m2·h)。
  4、ABR水解池(共2級串聯(lián))
  ABR水解池為地上式砼結構,一級水解池尺寸8.0 m×1.6 m×4.0 m,二級水解池尺寸8.0 m×2.3 m×4.0 m,總有效容積73 m3,總HRT=14.6 h,水解池COD容積負荷約為0.10~0.19 kg/(m3·d)。
  5、好氧池
  好氧池為地上式砼結構,池體尺寸8.0 m×5.6 m×4.0 m,有效容積130 m3,HRT=26 h。池內安裝組合填料,污泥回流比50%~100%,泥齡35~52 d,懸浮污泥質(zhì)量濃度為3 000~4 000 mgMLSS/m3,污泥負荷為0.03~0.05 kgBOD5/(kgMLSS·d)。
  6、三沉池
  三沉池為地上式砼結構,池體尺寸8.0 m×2.6 m×4.0 m,表面負荷0.33 m3/(m2·h)。
  7、撬裝式MBR裝置
  撬裝式MBR裝置為鋼結構,集成膜池、中水池、機房于一體,設備尺寸4.0 m×2.5 m×3.0 m,其中膜池有效容積15 m3,HRT=3 h。MBR池核心設備為PVDF中空纖維簾式膜組件,共640 m2。
  8、污泥濃縮池
  污泥濃縮池為砼結構,地上1.5 m,地下2.5 m,池體尺寸6.5 m×2.3 m×4.0 m,有效容積30 m3。配套廂式壓濾機2臺,過(guò)濾面積各20 m2。
  四、調試與運行
  (1) 改造前,在反應池內加堿即產(chǎn)生大量泡沫并溢出,采取加高反應池保護高度、更換新型高溫活化微電解填料等改造措施后,問(wèn)題得以解決。
  (2) 生化調試初期,好氧池經(jīng)常產(chǎn)生嚴重泡沫,經(jīng)分析為表面活性劑所致。漫天飛舞的泡沫嚴重影響了現場(chǎng)環(huán)境,并造成菌種流失。通過(guò)采取控制負荷、增投微生物菌種與營(yíng)養物等措施后,問(wèn)題得以解決。尤其是MBR與ABR水解酸化系統微生物馴化成熟后,再未發(fā)生過(guò)大規模的泡沫現象。分析原因:污泥培養馴化是一個(gè)逐步有序的過(guò)程,微生物結構隨反應器內不同時(shí)期環(huán)境的變化而調整,逐漸演變成適應MBR及ABR水解酸化工藝的群落結構。
  (3) 調試后期,將微電解池進(jìn)水pH控制目標從1.5~2.0升高至3.0~4.0,系統產(chǎn)泥量下降了約1/3,后續生化系統也未見(jiàn)到明顯沖擊跡象。
  (4) 運行過(guò)程中,偶發(fā)污泥膨脹現象,此時(shí)SV30≥80%,好氧池表面漂浮一層灰褐色黏稠浮渣。一般通過(guò)加大污泥與混合液回流量,即可自動(dòng)恢復,恢復時(shí)間一般為3~5 d。
  (5) MBR膜的日常清洗維護主要有3種:清水反洗、加藥反洗和浸漬清洗。日常運行中應充分重視清水反洗工序,嚴格控制清水水質(zhì)、反洗水量與反洗頻次。實(shí)踐證明,清水反洗工序設備簡(jiǎn)單、操作自動(dòng)化,在維護到位的情況下,可免除加藥反洗的硬件投資和繁瑣操作,且浸漬清洗周期可延長(cháng)至4~6個(gè)月。
聚合氯化鋁

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